吾瑜吉1,鄧星星2
?。?.蘇州市吳中區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,江蘇蘇州215128;2.中國核電工程有限公司河北分公司,河北石家莊050021)
關(guān)鍵詞:循環(huán)微電解;預處理;印染廢水;曝氣作用
中圖分類號:X7文獻標識碼:A文章編號:1674-4829(2010)S2-0028-03
印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性高、水質(zhì)變化大等特點,此外由于染料分子結(jié)構(gòu)復雜、變化多樣,因此其生化性差、不易脫色,屬難處理的工業(yè)廢水。目前印染廢水的處理方法有氧化法、吸附法、反滲透法、電解法、絮凝沉淀法、混凝-生化法等[1-3]。其中鐵碳微電解法因其工藝簡單、操作方便、運行費用低等優(yōu)點,已越來越多地用于印染廢水的預處理。微電解的基本原理是利用鐵屑和活性炭,形成無數(shù)微小的原電池,其中Fe為陽極,C為陰極,在電極反應中得到具有較強活性的新生態(tài)[H],與有機物發(fā)生氧化還原作用[4-5]。
在微電解工藝中進行曝氣處理,則可以提高廢水中氧含量,增加電子受體的數(shù)量,擴大電極反應的電勢差,提高氧化還原電位,從而強化微電解的作用。此外曝氣可以加快廢水和鐵碳接觸面的更新,加速鐵的溶出,促進鐵碳表面物質(zhì)的去除,提高微電解反應速度,同時促進微電解產(chǎn)物氧化從而有利于提高絮凝作用[6-7]。
1·實驗部分
1.1實驗材料
實驗中所用印染廢水取自青島鳳凰印染有限公司,外觀為深藍色,實際排放水溫約為50℃,色度為1 600倍,ρ(COD)為2 210 mg/L。鐵屑為工業(yè)廢棄刨鐵花,平均粒徑在8~10 mm之間。鐵屑使用前先用NaOH溶液(質(zhì)量分數(shù)為10%)浸泡洗去表面油污,然后沖洗干凈,放入質(zhì)量分數(shù)為5%的HCl溶液浸泡至有大量氣泡產(chǎn)生以去除表面氧化物?;钚蕴繛榘魻铑w粒,長度在10 mm左右。
1.2實驗裝置
實驗裝置示意圖見圖1,在Φ200 mm×500 mm圓柱形有機玻璃反應器中,填入一定體積比的廢鐵屑與活性炭作為微電解床,微電解床的有效高度約為400 mm。印染廢水通過水泵由反應器底部逆流與微電解反應床接觸,再由頂部出口回流至恒溫水浴池,以保證反應過程中溫度保持一致。在反應器下方放置曝氣頭,調(diào)節(jié)曝氣量。

COD的測定采用重鉻酸鉀法;色度測定采用稀釋倍數(shù)法;pH值由pHS-3C精密酸度計測定。
2·結(jié)果與討論
2.1曝氣對降解效果的影響
在進水pH值為7,V(Fe)∶V(C)為1∶1,循環(huán)時間4 h,循環(huán)流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調(diào)節(jié)曝氣量分別為0,0.5,1.0和2.0 m3/h,考察曝氣量對處理效果的影響,其結(jié)果見表1。

2.2循環(huán)時間對降解效果的影響
在進水pH值為7,V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環(huán)流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調(diào)節(jié)廢水在反應器中的循環(huán)時間分別為0.5,1,2,4,5,6,7和8 h,考察循環(huán)時間對處理效果的影響,其結(jié)果見圖2。

2.3 pH值對降解效果的影響
在V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環(huán)時間為6 h,循環(huán)流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調(diào)節(jié)進水pH值分別為1,3,5,7,9,11和13,考察pH值對處理效果的影響,其結(jié)果見圖3。

2.4鐵炭體積比對降解效果的影響
在進水pH值為3,曝氣量為1.0 m3/h,循環(huán)時間為6 h,循環(huán)流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調(diào)節(jié)V(Fe)∶V(C)為3∶1,2∶1,1∶1,1∶2,1∶3,考察鐵炭體積比對處理效果的影響,其結(jié)果見圖4。

2.5反應溫度對降解效果的影響
在進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環(huán)時間為6 h,循環(huán)流速5 L/min時,調(diào)節(jié)反應溫度分別為40,45,50,55和60℃,考察反應溫度對處理效果的影響,其結(jié)果見圖5。

2.6循環(huán)流量對降解效果的影響
在進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環(huán)時間為6 h,反應溫度為55℃,調(diào)節(jié)廢水循環(huán)流速分別為1,3,5,7和9 L/min,考察循環(huán)流速對處理效果的影響,其結(jié)果見表2。

3·結(jié)論
采用曝氣循環(huán)微電解法對印染廢水預處理,取得了令人滿意的效果。在曝氣量為1.0 m3/h,循環(huán)時間6 h,進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1,反應溫度為55℃,循環(huán)流速1 L/min的最佳條件下,廢水中色度及COD去除率分別達到95.0%和68.0%。該工藝是一種廉價、簡便的預處理方法,本研究對該工藝的進一步實際應用具有一定的指導作用。
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