核心提示:含油污處理一直是煉化企業(yè)頭疼的難題,日前,廣州石化CFB鍋爐成功摻燒含油污泥8000余噸的新創(chuàng)舉,為解決含油污泥處理開(kāi)創(chuàng)了新的出路。
截至4月7日,廣州石化CFB(循環(huán)流化床)鍋爐在不到兩個(gè)月時(shí)間里,成功摻燒了8000多噸含油污泥,在節(jié)約560多萬(wàn)環(huán)保處理費(fèi)用的同時(shí),降低了480多萬(wàn)元的燃料成本,達(dá)到節(jié)能、環(huán)保、增效三重效果。
含油污泥的處理一直是煉化企業(yè)的難題,作為廢棄物清理出廠,不僅要付出高昂的環(huán)保處理費(fèi),還會(huì)給填埋地周邊環(huán)境造成污染;送動(dòng)力CFB鍋爐摻燒,又因含油污泥粘性大,容易造成CFB鍋爐輸焦系統(tǒng)堵塞,影響裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
廣州石化CFB鍋爐的燃料是按照100%石油焦或70%石油焦摻30%煤的設(shè)計(jì)運(yùn)行的,“胃口”比較單一。早在去年9月,廣州石化CFB鍋爐就嘗試過(guò)將含油污泥與石油焦一次摻混后,通過(guò)站內(nèi)輸焦系統(tǒng)送CFB鍋爐摻燒的方法,但由于經(jīng)常發(fā)生輸焦系統(tǒng)堵塞現(xiàn)象,效果不理想。
為解決含油污泥的出路問(wèn)題,使摻燒試驗(yàn)早日成功,廣州石化領(lǐng)導(dǎo)多次到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,公司總經(jīng)理助理?xiàng)钇缴碛H自主持召開(kāi)多次專題會(huì)議,協(xié)調(diào)解決方案。在沒(méi)有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)可以參考的情況下,廣州石化生產(chǎn)調(diào)度部和動(dòng)力事業(yè)部對(duì)大量的含油污泥進(jìn)行分類檢驗(yàn),將硫含量、揮發(fā)份、灰分、重金屬含量等數(shù)據(jù)和日常燃料石油焦數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,并結(jié)合以前摻燒不成功的原因進(jìn)行分析,創(chuàng)造性地提出了把含油污泥與高硫焦和石油焦進(jìn)行二次摻混,減少含油污泥對(duì)輸焦系統(tǒng)的影響后,再送CFB鍋爐摻燒的方案。通過(guò)反復(fù)實(shí)踐,2月中旬,技術(shù)人員終于成功克服了輸焦系統(tǒng)堵塞的難題,摻燒期間CFB裝置生產(chǎn)穩(wěn)定、環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo),標(biāo)志著廣州石化CFB鍋爐摻燒含油污泥獲得成功。
鍋爐摻燒含油污泥的成功,使CFB鍋爐摻燒技術(shù)有了一個(gè)新的突破,為企業(yè)資源的綜合利用邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。據(jù)統(tǒng)計(jì),廣州石化每年會(huì)產(chǎn)生近3.6萬(wàn)噸含油污泥,如果全部進(jìn)行摻燒處理的話,每年預(yù)計(jì)可節(jié)約環(huán)保處理費(fèi)用2520萬(wàn)元,降低CFB鍋爐燃料費(fèi)用2160萬(wàn)元。