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            甲醇冷凍分離技術(shù)一舉多得

            2011-03-11 來(lái)源:中國(guó)化工報(bào)責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):388 中國(guó)過(guò)濾分離網(wǎng)

            核心提示:  甲醇合成塔出口氣的冷卻是甲醇生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié),冷卻效果不好,氣體溫度偏高,就會(huì)增大循環(huán)氣中的甲醇?xì)怏w分壓,造成其

              甲醇合成塔出口氣的冷卻是甲醇生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié),冷卻效果不好,氣體溫度偏高,就會(huì)增大循環(huán)氣中的甲醇?xì)怏w分壓,造成其中的氣態(tài)甲醇不能完全冷凝,進(jìn)入合成塔氣中甲醇含量升高,導(dǎo)致汽輪機(jī)負(fù)載過(guò)大。為解決這一問(wèn)題,大慶油田化工集團(tuán)甲醇分公司根據(jù)甲醇?xì)庀喾謮弘S溫度降低而降低的原理,通過(guò)制冷機(jī)提供的冷量制取冷凍水,再通過(guò)冷凍水將合成循環(huán)氣冷卻,把其中更多的甲醇?xì)怏w冷凝液化,達(dá)到了提高甲醇產(chǎn)量、優(yōu)化循環(huán)氣組分的目的。
              傳統(tǒng)降低循環(huán)氣中甲醇含量是通過(guò)采用高效分離設(shè)備的辦法,盡可能將循環(huán)氣中已經(jīng)冷凝的液態(tài)甲醇分離出來(lái),但這種辦法只能分離飽和溫度、壓力下的甲醇。而大慶油田化工集團(tuán)甲醇分公司采取的甲醇合成系統(tǒng)冷凍分離技術(shù)改造是通過(guò)另外一個(gè)途徑,就是降低循環(huán)氣溫度,進(jìn)而降低循環(huán)氣中甲醇含量。這種工藝路線需要在改造前,對(duì)假定實(shí)施后的合成系統(tǒng)各參數(shù)進(jìn)行模擬計(jì)算,得出合成系統(tǒng)重新建立的新的物料平衡和熱量平衡數(shù)據(jù),以此來(lái)判斷項(xiàng)目實(shí)施后可帶來(lái)的影響,從而為項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)提供可行性依據(jù)。
              該分公司實(shí)施了甲醇合成系統(tǒng)冷凍分離技術(shù)改造后,合成系統(tǒng)各項(xiàng)工藝參數(shù)得到很大改善,合成循環(huán)氣溫度由原來(lái)的42℃降到10℃~12℃,循環(huán)氣中甲醇含量由0.71%降至0.15%,在相同工況條件下,裝置比改造前實(shí)現(xiàn)日增產(chǎn)粗甲醇20噸,折合精甲醇16噸,年可增產(chǎn)精甲醇約5000噸,每年的綜合經(jīng)濟(jì)效益為511.27萬(wàn)元。
              采取這項(xiàng)技術(shù)改造,其效果在于:合成塔入塔氣中甲醇含量的降低,使合成反應(yīng)有利于向正反應(yīng)方向進(jìn)行,可更有效地利用催化劑的活性;合成循環(huán)氣溫度降低后,合成塔的循環(huán)量也隨之降低,因此汽輪機(jī)的蒸汽動(dòng)力消耗也下降,可減少低壓蒸汽網(wǎng)的外供蒸汽量;由于循環(huán)量的降低,使合成弛放氣入轉(zhuǎn)化爐的燃燒量減少;由于合成循環(huán)量的降低,前部轉(zhuǎn)化系統(tǒng)可以在安全范圍內(nèi)每小時(shí)提高約400標(biāo)準(zhǔn)立方米原料天然氣,提高了粗甲醇產(chǎn)量;循環(huán)氣平均分子量降低,汽機(jī)動(dòng)力消耗下降,而且循環(huán)氣壓縮機(jī)組的干氣密封系統(tǒng)運(yùn)行得到優(yōu)化。
              甲醇合成系統(tǒng)冷凍分離技術(shù)改造依托二甲醇裝置合成系統(tǒng)原有的設(shè)備,在增加一套冷凍單元的基礎(chǔ)上就實(shí)現(xiàn)了增加甲醇產(chǎn)量、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化工藝參數(shù)的目的,是一項(xiàng)一舉多得的改造措施。
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